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服務(wù)熱線(xiàn)

拋丸機使用中的常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法

日期2018-04-12
訪(fǎng)問(wèn)次數5961
【摘要】簡(jiǎn)述了拋丸機的結構、工作原理、主要特點(diǎn)以 及拋丸中出現的常見(jiàn)問(wèn)題及相應的解決方法。

【關(guān)鍵詞】拋丸機;丸料清掃;鋼板變形;鋼板預處理線(xiàn)

拋丸機是利用高速旋 轉的拋頭將鋼丸加速到一定的速度后,將高速鋼丸射向需要清理的工 作表面,通過(guò)打擊將表面的氧化物去除的過(guò)程。清理速度的快慢取決于鋼丸的流量,直觀(guān)反應出來(lái)的就是拋丸器負載(電流的變化)。

經(jīng)過(guò)拋丸清理后的效果主要有兩個(gè)指標:1.表面粗糙度標準。2.表面 清潔度標準。因我們的拋丸的下道工序熱處理爐對鋼板清潔度的要求 較高,至少達到Sa2.5 *,較好達到Sa3 且主要是淬火。如果鋼板下表面的氧化物沒(méi)有清除徹底。進(jìn)入爐內后,在高溫下氧化物會(huì )粘附在熱處理爐的下表面結成瘤狀物。然后瘤狀物 反過(guò)來(lái)會(huì )對爐內進(jìn)行處理的鋼板下表面,反向施壓形成凹坑(輥印)。 現在市場(chǎng)上對產(chǎn)品表面質(zhì)量的要求日趨嚴苛,有輥印的鋼板會(huì )造成大 量的客戶(hù)投訴,不僅影響產(chǎn)品在客戶(hù)心目中的形象,同時(shí)也造成了客 戶(hù)索賠的大量增加,嚴重影響了經(jīng)濟效益。

針對這種情況,拋丸機成了關(guān)鍵的設備,拋丸質(zhì)量的好壞直接影響了鋼板的下表質(zhì)量。 所以鋼板下表的拋丸質(zhì)量是重點(diǎn)檢查的對象。我們使用的是 拋丸器的通過(guò)式拋丸機,拋頭采用的是37KW直聯(lián)結構,具有 傳動(dòng)效率高、拋丸量大、覆蓋面積大的優(yōu)點(diǎn)。拋頭的放置是上下對稱(chēng)、 前后對稱(chēng)的布局。 設備投入使用后,效果還是基本達到預期的 要求的。但也存在一些小問(wèn)題。比如本機的丸料清掃采用的是三道清 掃工序:1、刮板清掃2、滾刷清掃3、高壓風(fēng)機吹掃。 正常使用時(shí) 這三道工序是能夠滿(mǎn)足清掃要求的,出拋丸室的鋼板表面基本無(wú)鋼丸。 但由于是進(jìn)口設備當時(shí)設計這套清掃裝置時(shí),是按歸照鋼板每米彎曲 率為6mm,事實(shí)上由于種種原因,經(jīng)常達不到標準。這樣只能人為地 將刮板抬高,從而導致過(guò)多的鋼丸進(jìn)行刷掃環(huán)節,超出了機器當時(shí)的 設計能力。這樣出拋丸機的鋼板表面就帶出了不少鋼丸。

在設計的時(shí)候較薄的板是10mm,在實(shí)際操作中經(jīng)常有6mm 的鋼板進(jìn) 行拋丸。還有9 鎳鋼,這種鋼的材質(zhì)比較軟。但在軋制的時(shí)候表面要 增加一層保護涂層,需要用較大的拋丸量來(lái)進(jìn)行處理。經(jīng)常出現鋼板 變形,一般表現為向上凸起。初期分析以為是上表拋丸速度過(guò)大,將 鋼板向上拱起。然后將下表的電流調小,實(shí)驗后發(fā)現效果并不理想。 后來(lái)分析鋼板凸起的原因,應該是拋丸應力引起的變形。這種情況在 厚板上面反映并不明顯,但在薄板上非常明顯。

還有就是觀(guān)察 拋丸后的清潔度效果時(shí),一般都采取人站在鋼板上表來(lái)觀(guān)察。下表一 般不檢查,只是通過(guò)電流相同,來(lái)確定下表的質(zhì)量應與上表面一樣。 事實(shí)上經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用發(fā)現,后道工序中常化爐的爐輥結瘤情況 還是比較嚴重的。推斷應該是拋丸質(zhì)量出了問(wèn)題,上表面拋丸沒(méi)有問(wèn) 題,不代表下表面的拋丸質(zhì)量也好。

針對這些情況 ,我們作了 以下改進(jìn)。

1)在原拋丸機的出口處增加一道刷掃及吹掃裝置。 并且在底部增加了自動(dòng)回收丸料螺旋,將收集到的鋼丸送回拋丸室內。 增加的刷掃采用與原機器聯(lián)機的方式,高度通過(guò)HMI 輸入進(jìn)PLC 動(dòng)運行。這樣經(jīng)過(guò)兩道清掃系統,即使鋼板變形再?lài)乐兀材鼙WC出來(lái)時(shí)不帶鋼丸出來(lái)。即改善了現場(chǎng)的工況,不再有多余的鋼丸帶出, 同時(shí)也減輕了工人的工作強度。

2)針對拋丸后鋼板變形的狀況, 經(jīng)多次實(shí)驗研究后發(fā)現是拋丸后鋼板表面殘余壓應力而引發(fā)的變形。 正常拋丸時(shí),上下表面的拋丸量如果相等時(shí),那么上下表面的殘余壓 應力會(huì )相互抵消。現在拋丸后常出現的狀況是,鋼板向上表面的凸起。 說(shuō)明鋼板上表面的殘余壓應力較大,也就是說(shuō)上表面的拋丸量比下表 面大,一般來(lái)說(shuō)拋丸電流直接反應的就是拋丸量。所以正常調校時(shí)會(huì ) 將上下表面的電流調成一致。直覺(jué)上應該是上下表面拋丸的情況應該 是一樣的,但事實(shí)上由于下面的拋丸器是將鋼丸向上拋出,同樣的負 載情況下,拋出的鋼丸是會(huì )比上面的要少一些。分析后,我們決定將 下表的拋丸電流調校成比上表大10%,這樣鋼板的凸起現象基本杜絕

3)鋼板下表的拋丸質(zhì)量難以監控的情況,我們對現場(chǎng)的輥道基礎作了改進(jìn)。在拋丸室出口外的輥道下方,增加了一個(gè)觀(guān)察坑。 如有需要,我們可以在坑中觀(guān)察每一塊鋼板下表面拋丸情況。此外對 下表的拋丸質(zhì)量不僅止于視覺(jué)上的拋丸干凈,還用白色膠帶對下表進(jìn)行粘附檢測。具體做法是,將白色膠帶粘在剛拋丸出來(lái)的鋼板下表, 撕下后用10 倍放大鏡觀(guān)察上面粘附的鐵粉多少。同時(shí)根據不同的拋 丸清潔度情況,制定了5 *標準并制成樣板。規定只有達到2 *以上 的才算達標,方可進(jìn)入下一道工序。

小結:
經(jīng)過(guò)以上幾項改進(jìn)后, 拋丸機的使用完成能達到生產(chǎn)工藝的要求。對拋丸后鋼板 板形的改善,尤其是下表拋丸質(zhì)量的改善,直接減少了常化爐爐輥的 結瘤現象,同時(shí)取得了較好的經(jīng)濟效益。
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