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服務(wù)熱線(xiàn)

拋丸機濾筒除塵系統技術(shù)改造設計與實(shí)踐

日期2018-04-12
訪(fǎng)問(wèn)次數4339
摘要:介紹了寶鋼股份厚板部拋丸機濾筒除塵器運行中存在的主要問(wèn)題,經(jīng)過(guò)論證,提出了解決方案,改變了濾 筒布置方式和脈沖清灰方式,減小過(guò)濾阻力。改造后原有除 塵器繼續保留,作為應急備用機,新建除塵器和原有除塵器 需同時(shí)與拋丸機 PLC 建立通信,*次實(shí)現了兩臺除塵器分別 與拋丸機聯(lián)鎖控制并可切換,而且均可在同一個(gè) HMI 畫(huà)面上 進(jìn)行操作。工程投產(chǎn)運行表明,改造方案正確,獲得滿(mǎn)意效 果,為拋丸機濾筒除塵器改造積累了經(jīng)驗。
關(guān)鍵詞 拋丸機 濾筒除塵器 改造設計 聯(lián)鎖控制

0 引言
濾筒式除塵器是 20 世紀 80 年代由美國唐納森公司在袋 式除塵器的基礎上生產(chǎn)的一種新型除塵器,采用新型濾筒為 濾料,使其具有效率高、阻力低、維護管理簡(jiǎn)單、體積小、 單位體積過(guò)濾面積大、結構緊湊、更換濾筒方便、高性能等 優(yōu)點(diǎn) 。除塵器的過(guò)濾阻力和過(guò)濾效率是兩個(gè)較重要的指標,如果設計或使用不當,其出現的問(wèn)題也非常明顯,造成 的后果也很?chē)乐亍1竟こ叹褪菕佂铏C濾筒除塵器出現問(wèn)題后 的技術(shù)改造設計。由于改造設計受諸多現有因素的約束和限 制,因此除涉及濾筒除塵器本身的技術(shù)改造外,還要考慮上下游相關(guān)聯(lián)的內容。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后,問(wèn)題解決,獲得了滿(mǎn)意效果。

1概述
1.1 拋丸機濾筒除塵器簡(jiǎn)述
寶鋼股份厚板部5m 單元熱處理線(xiàn)現有拋丸機及配套除塵 裝置 套。拋丸機是利用丸料高速運動(dòng),擊打鋼板表面,以清除鋼板表面的氧化鐵皮等雜物,擊打時(shí)產(chǎn)生大量的金屬粉 塵,需要進(jìn)行除塵,粉塵粒徑較大,濃度較高。 除塵裝置主要包括除塵器一臺、除塵風(fēng)機兩臺、除塵管 道及電控裝置。除塵器的過(guò)濾部件為濾筒,濾筒斜置,過(guò)濾 材料為濾紙,清灰采用脈沖閥按照設置的順序依次脈沖清灰, 使系統恢復低阻力運行 ,由濾筒上清除下來(lái)的粉塵經(jīng)灰斗直接進(jìn)入灰箱,人工定期外排;除塵風(fēng)機為離心風(fēng)機,安裝在 除塵器清潔室頂部;除塵管道為碳鋼材質(zhì),圓管,斷面平均 流速20m/s;除塵器安裝在廠(chǎng)房?jì)龋?jīng)除塵器過(guò)濾后的潔凈氣 體也排至廠(chǎng)房?jì)取?除塵器設計參數: 處理風(fēng)量:28900m 過(guò)濾速度:0.9m/min濾筒數量: 32 布置)濾筒規格:φ 3251400,單濾筒過(guò)濾面積約17m

1.2除塵器控制及操作

除塵裝置控制及操作:清灰由脈沖控制儀定時(shí)控制,差壓強制;風(fēng)機啟停在操作室HMI畫(huà)面上遠程手動(dòng)操作。 除塵裝置和拋丸機之間設有聯(lián)鎖關(guān)系,聯(lián)鎖關(guān)系如下: 在拋丸機開(kāi)啟前需先將除塵裝置開(kāi)啟,除塵裝置的狀態(tài)信號 送給拋丸機PLC,狀態(tài)信號包括風(fēng)機、差壓、脈沖控制儀等, 上述信號作為拋丸機啟動(dòng)的備妥條件。如果上述信號不正常, 則需人工干預解決,否則拋丸機不能啟動(dòng)。

2 存在問(wèn)題分析
2.1 風(fēng)機出口有明顯冒灰現象 風(fēng)機出口有明顯冒灰現象,除塵器附近粉塵顆粒濃度很 高,有以下兩個(gè)原因: 濾筒的濾紙有破損,目前過(guò)濾速度為0.9m/min, 過(guò)濾速度較快,拋丸機的粉塵成細小片狀,粒徑較大,磨著(zhù) 性較強,因此濾紙極易磨破穿孔; 濾筒與花板之間有安裝間隙,該間隙一是由密封墊太薄、太硬引起,二是由于清灰效果不好,濾筒積灰太多, 重量太重,導致花板變形,較終粉塵未經(jīng)濾筒過(guò)濾直接進(jìn)入 清潔室由風(fēng)機排出。
2.2 除塵器運行阻力過(guò)大
濾筒在除塵器中的布置很重要 ,濾筒傾斜布置時(shí),上層濾筒所附著(zhù)的粉塵會(huì )以濾餅狀落到下層濾筒上,并會(huì )在下層 濾筒上產(chǎn)生積累,特別是清灰壓力較低時(shí),這種情況更為嚴 重,其結果較終將導致下層濾筒朝上的半面不能工作,使濾 筒有效過(guò)濾面積降為原來(lái)的一般,較終造成除塵器運行阻力 過(guò)大。 2.3風(fēng)機振動(dòng)明顯 風(fēng)機振動(dòng)較明顯,有以下兩個(gè)原因: 風(fēng)機葉輪磨損不均勻,在旋轉過(guò)程中,失去動(dòng)平衡,造成風(fēng)機振動(dòng)。 改造方案3.1 除塵器設計參數修改 新建除塵器同原有除塵器風(fēng)量相同,即28900m /h,滿(mǎn)足拋丸機除塵需求,但是拋丸機散發(fā)粉塵濃度高,磨琢性強, 同時(shí)部分粉塵顆粒卻微細,因此將過(guò)濾速度由0.9m/min 降低 為0.6m/min,過(guò)濾阻力<1000Pa。
1、含塵氣體管道 2 軟接頭 3 進(jìn)風(fēng)箱 4 排風(fēng)離心風(fēng)機 5 清潔室 6 濾筒 7 灰斗
圖1、新建除塵器軸測圖
3.2 除塵器改進(jìn)
新建濾筒除塵器作了四點(diǎn)重要改進(jìn),改進(jìn)后除塵器見(jiàn)圖 (1)過(guò)濾材質(zhì)由濾紙改為聚酯過(guò)濾材料,過(guò)濾效率更高,風(fēng)機出口顆粒物濃度更低。原有除塵器使用的濾紙濾料不符 合該工況,因為濾紙阻力較高,結構松弛,遇磨著(zhù)性粉塵容 易破損,使用壽命很短。 (2)濾筒規格不變,改為462 豎直布置,將過(guò)濾面 積增加到800m2,同時(shí)也實(shí)現了整個(gè)濾筒的全過(guò)濾,過(guò)濾速度 降低到 0.6m/min,改變了斜置濾筒上部因清灰不良無(wú)法正常 過(guò)濾的尷尬局面。 (3)脈沖噴吹采用噴吹孔+外置文丘里管,噴吹距離150mm,噴吹壓力0.5MPa,濾筒側壁正壓力峰值較大,到達峰 值所需時(shí)間較短,噴吹效果較佳,有利于濾筒清灰 (4)濾筒與花板之間的密封墊采用厚實(shí)、彈性較好的橡膠圈。

3.3 除塵器供貨狀態(tài)

為了減少現場(chǎng)拼焊接工作量及施工周期,在除塵器供貨 狀態(tài)上進(jìn)行了多方面考慮,包括道路運輸,多跨廠(chǎng)房?jì)热绾?使用行車(chē)對設備進(jìn)行吊運等,較終決定將除塵器下部 柱和灰斗組裝成1個(gè)整體,中間箱體、清潔室及風(fēng)機組裝成1 個(gè)整體,減少了現場(chǎng)鋼結構拼焊接的工作量,其余零部件按 常規分件供貨,檢修平臺1件,爬梯1 件、電控柜1臺等等。

3.4 除塵器的安裝
由于拋丸機仍在正常生產(chǎn),無(wú)法拆除原有除塵器,因此 在拋丸機附近另選址安裝新建的除塵器,安裝時(shí)間在2011 11月份,總用時(shí)約4 周。除塵器的安裝按常規做法,先施工 混凝土基礎,然后由下至上安裝除塵器,較后安裝除塵管道。 比較注意的是需在除塵器上空安裝一臺手拉葫蘆,便于檢修 除塵器頂部部件。
3.5 除塵器單機調試及無(wú)負荷調試
(1)風(fēng)機調試,風(fēng)機點(diǎn)動(dòng),查看轉向,轉向正確后連續 運行2h 考核軸承溫升,軸承溫度采用紅外線(xiàn)測溫儀測量,軸 承溫度由13上升至58,無(wú)異常。 (2)脈沖噴吹調試。脈沖閥共 12 個(gè),通過(guò)調壓閥將將 壓縮空氣壓力調至表壓 0.4MPa,設定脈沖數據:脈沖寬度 100ms,脈沖間隔15s,脈沖間歇3min,脈沖周期6min。經(jīng)調 試噴吹正常。
3.6 對原有除塵器的處置方案----作為應急備用機
新建除塵器投產(chǎn)后,原有除塵器如何處置也是生產(chǎn)方很 關(guān)心的問(wèn)題。拋丸機屬于重要生產(chǎn)設備,平時(shí)無(wú)法停機,拋 丸機若要正常生產(chǎn)必須有除塵器運行,原有除塵器雖然存在 諸多問(wèn)題,但作為應急除塵措施還是可以的,而且該除塵器 作為固定資產(chǎn),還沒(méi)到報廢年限,因此較終確定保留原有除 塵器,作為應急使用。在確定原有除塵器保留后還需在兩臺 除塵器入口各安裝1臺手動(dòng)閥門(mén)便于兩臺除塵器臨時(shí)切換。
3.7 聯(lián)鎖控制的改造設計
保留原有除塵器后就涉及到如何與拋丸機聯(lián)鎖的一個(gè)問(wèn) 題,新建除塵器及原有除塵器都要將狀態(tài)信號反饋給拋丸機 PLC,同時(shí)還要在HMI 畫(huà)面上既能操作新建除塵器還要能操作 原有除塵器,而拋丸機 PLC 如何識別及區分新建除塵器及原 有除塵器的地址碼就成了關(guān)鍵問(wèn)題。修改 PLC 程序及 HMI 面在現代技術(shù)中是很成熟的,難點(diǎn)在于拋丸機PLC 是外方供應,只開(kāi)放一部分程序,如果強行修改,既增加工作量,又帶來(lái)很大的調試風(fēng)險。較后我們的解決方案是在新 建除塵器電控柜上增設了一個(gè)轉換開(kāi)關(guān),同時(shí)將新建除塵器 的地址碼導入到拋丸機 PLC 中,但畫(huà)面不進(jìn)行修改,改造后 操作如下: (1)當轉換開(kāi)關(guān)切入到新建除塵器時(shí),新建除塵器 PLC 便與拋丸機 PLC 建立了通信,除塵器的狀態(tài)信號便發(fā)送給拋 PLC作為拋丸機啟動(dòng)的備妥條件之一,同時(shí)在 HMI 畫(huà)面 上可顯示新建除塵器的主要狀態(tài)信號,亦可操作新建除塵器 (2)當轉換開(kāi)關(guān)切切出現有除塵器時(shí),原有除塵器PLC 便與拋丸機 PLC 建立了通信,原有除塵器的狀態(tài)信號便發(fā)送 給拋丸機 PLC 作為拋丸機啟動(dòng)的備妥條件之一,同時(shí)在 HMI 畫(huà)面上可顯示原有除塵器的主要狀態(tài)信號,亦可操作原有除 實(shí)施效果
(1)新建拋丸機濾筒除塵器運行正常,初期運行阻力只 有600Pa,拋丸機揚塵點(diǎn)吸塵效果很好。
(2)投產(chǎn)以來(lái)濾筒的濾料無(wú)破損,預計濾筒壽命超過(guò)兩
(3)風(fēng)機投產(chǎn)運行以來(lái)無(wú)故障,預計風(fēng)機使用年限增長(cháng)。

(4)控制系統切換順利,拋丸機PLC 能完整接收新建除 塵器或原有除塵器的狀態(tài)信號,同時(shí)在 HMI 畫(huà)面上既可操作 新建除塵器,亦可操作原有除塵器。 技術(shù)改造后兩臺除塵器控制流程圖
圖2、技術(shù)改造后兩臺除塵器控制流程圖
參考文獻
孫一堅,歐陽(yáng)莉,楊昌智.濾筒式除塵器及其應用.通風(fēng)除塵,1995,2. 吳利瑞,茅清希,梅紅生.濾筒式除塵器結構優(yōu)化試驗研究[J].環(huán)境工程,2003,21(3):39-41. 林莉君,陳海焱,周喜,穆蘭.脈沖噴吹濾筒除塵器清灰性10 能的實(shí)驗研究[J].暖通空調HV&AC,2009,39(4):148-151. 張一幟,陳海焱,覃金珠.
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